廈鎢鳴鶴 | 有色冶金行業(yè)減員增效觀察
2020年05月11日 11:15 8025次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 重點新聞 作者: 陳勝茂
馬云曾經(jīng)在阿里年會總結(jié)時說過:“好的績效管理是讓3個人干5個人的活,拿4個人的工資!”乍一聽這似乎很有道理,但一些企業(yè)家嘗試之后多數(shù)以失敗收場,讓人不禁反思:為什么呢?
失敗案例:為什么減員失敗呢?
據(jù)說故事經(jīng)過大致如下:一個崗位原來5個人,人均工資3000,合計工資15000元/月;裁員之后剩下3名員工,薪酬變?yōu)槿司?000元,工資成本為12000元/月。改革后的前3個月,員工的狀態(tài)似乎不錯。可隨著時間推移,剩下的3名員工開始抱怨工作太累,因為3個人根本完成不了5個人的活,長期堅持身體難以承受。隨之而來的是崗位出現(xiàn)工傷、企業(yè)品質(zhì)下降、出貨經(jīng)常延期等連鎖反應(yīng)。企業(yè)為此不得不再次補(bǔ)上1名員工……可這個崗位工資已經(jīng)是4000月薪,再增加人的時候,也只能按照同樣標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果總成本比原來5個人還多出了1000元!
可見,類似于“345法則”這樣簡單樸素的減員增效思路看上去很美,可真正實操起來卻沒有想象那么簡單。
經(jīng)驗一:科學(xué)的定編分析是減員的前提
崗位的設(shè)置是根據(jù)公司的流程效率進(jìn)行專業(yè)分工,每個崗位的合理定員是建立在勞動量定額計算的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)置的,并非簡單拍腦袋想減就減。不科學(xué)地減員,員工看似可以靠意志力和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動堅持工作,但人的生理機(jī)能決定其無法持續(xù)“超載”。上面的故事恰恰說明了這個道理。
我們認(rèn)為科學(xué)的定編分析才是減員的前提。以有色冶金某深加工企業(yè)H為例,其金屬粉末加工廠經(jīng)過對行業(yè)對標(biāo)后,推算在5000噸的任務(wù)下,人數(shù)合理配置應(yīng)是150-170人之間。這是從宏觀的角度劃定人數(shù)邊界。經(jīng)過實際產(chǎn)量和設(shè)備、工藝條件的差異分析之后,其員工總量進(jìn)一步調(diào)整到較精確值,這個值作為工廠在一定時期內(nèi)的控制線。未來,隨著工藝的成熟、設(shè)備進(jìn)一步優(yōu)化,編制將進(jìn)一步優(yōu)化。具體的優(yōu)化計算方法,我們就通過某崗位定編計算的案例進(jìn)行分析。
某崗位操作過程包含:交接、記錄、搬運(yùn)、折口、投放、清掃、閥門控制、數(shù)據(jù)記錄等10個作業(yè)步驟。每個步驟采用實地進(jìn)行作業(yè)動作觀測與記錄,平均用時最短是9.7秒,最長為120.1秒。通過多次測試,我們得出每個動作的平均用時。然后,我們通過動作的重體力、輕體力、純腦力分類,賦以不同動作的恢復(fù)寬放系數(shù),再折算加總出每人完成生產(chǎn)任務(wù)的總時長為351.5分鐘。按照該公司的作業(yè)時間,我們扣除中午休息得到崗位合理工作時間為420分鐘,因此本崗位當(dāng)時的工作飽和度為84%(351.5分鐘/420分鐘X100%)。
根據(jù)這個數(shù)據(jù),我們進(jìn)而計算與比較崗位現(xiàn)有人數(shù)的勞動總時間與工作任務(wù),得出減員的數(shù)量和理由。在這個案例中,本崗位現(xiàn)有15人的班組,可以減員1人。
上述減員結(jié)論是在現(xiàn)有設(shè)備與工藝假定不變的前提下完成的。我們進(jìn)一步展望市場上的技術(shù),發(fā)現(xiàn)自動化的上料設(shè)備目前已經(jīng)相對成熟,建議考慮對此重體力崗位進(jìn)行人工替代。現(xiàn)有人員則可經(jīng)過培訓(xùn),彌補(bǔ)因產(chǎn)量提升造成的其它崗位的缺口。從勞動生產(chǎn)率的角度看,通過自動化減少人員招聘,雖然員工總數(shù)不變,但產(chǎn)量卻提升了,這也算是一種減員增效。
經(jīng)驗二:業(yè)務(wù)流程梳理是減員關(guān)鍵
其次,從流程的角度,減員增效的視野不限于崗位的編制計算,而要從戰(zhàn)略對業(yè)務(wù)的影響進(jìn)行切入設(shè)計。X集團(tuán)為中國稀土六大集團(tuán)之一,其下轄某礦山L公司在2016年進(jìn)行業(yè)務(wù)的重心調(diào)整,公司主營業(yè)務(wù)從收購轉(zhuǎn)為自產(chǎn)。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的變化必然帶來L公司主要價值鏈活動的重構(gòu),對此,X集團(tuán)的HRBP協(xié)同L公司共同分析新價值鏈帶來的組織管控模式、職能設(shè)置及崗位工作內(nèi)容的變化,并在此基礎(chǔ)上提出人員編制減少30%的計劃。經(jīng)過近半年的逐步調(diào)整,精簡后的L公司輕裝上陣,實現(xiàn)業(yè)務(wù)、流程、崗位、人員的重新配置。
這就是從崗位的視角跳出來看減員增效,往往要通過流程的分析進(jìn)行業(yè)務(wù)溯源才能解決問題。這當(dāng)然也是簡單的“345法則”所無法實現(xiàn)的。
經(jīng)驗三:領(lǐng)導(dǎo)魄力是核心
最后,成功的減員增效也決不僅僅是員工數(shù)量和薪酬成本雙因素的博弈,更大程度上是要通過優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)力,塑造企業(yè)文化,樹立職工的變革意識、責(zé)任意識和大局意識才能水到渠成。Z集團(tuán)是國內(nèi)領(lǐng)先的具有鎢全產(chǎn)業(yè)鏈的公司,其下屬Z公司正是通過發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力實現(xiàn)勞動生產(chǎn)率大幅提升的優(yōu)秀案例。Z公司總經(jīng)理上任后勵精圖治,通過合并后勤科室精兵簡政提升職能對一線的服務(wù)效率;同時,他憑借多年豐富的冶煉管理經(jīng)驗推動冶煉車間的崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化,并鼓勵現(xiàn)場干部優(yōu)化工藝……
經(jīng)過一年多的改革,Z公司不僅成功將全流程約800噸金屬量降低至400噸,節(jié)省大量資金成本,人員數(shù)量還從約350人下降到約230人,產(chǎn)量則提升逆勢上漲超過20%!截至2018年末,Z公司車間的人均產(chǎn)量超過行業(yè)標(biāo)桿,成為國內(nèi)人效比最高的鎢冶煉企業(yè)!
通過上述有色冶金行業(yè)的三個案例,我們可以發(fā)現(xiàn),減員增效絕不是簡單的“345法則”,而是從企業(yè)的業(yè)務(wù)流程開始梳理,明確崗位職責(zé),科學(xué)宏觀與微觀定編,結(jié)合設(shè)備與工藝的優(yōu)化才能完成的;更重要的是,任何變革都要發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者的魄力和擔(dān)當(dāng)精神,為變革營造相應(yīng)的企業(yè)文化,才能推動企業(yè)持續(xù)走向高效而精益之路!
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