依靠創(chuàng)新 提高效率
——自硬公司刀片分廠一模11孔開發(fā)成功記
2019年10月29日 8:29 7534次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 硬質合金 作者: 趙輝
近年來,自貢硬質合金有限責任公司(以下簡稱“自硬公司”)刀片分廠的產品結構發(fā)生了重大變化,不斷向專用化、小型化、非標化發(fā)展。壓制作為首道工序,如何提高效率成了迫在眉睫的首要任務。今年9月份,自硬公司刀片分廠壓制組成功將一模11孔的工藝運用到批量生產中,大幅提高了效率,為獲得更多國外市場訂單奠定了基礎。
一個月交130萬片
南亞地區(qū)某國外市場是自硬公司刀片分廠擴展渠道、增加銷量的新領域。硬質合金刀片主要用于該地區(qū)的竹木制品加工。盡管需求量大,但是單重很小。有些規(guī)格的單重甚至不到1克。
8月份,國外客戶提出了1.6噸的需求,客戶提出如果能在1個月內全部交完,那么今年內還有后續(xù)的訂單。對于單重只有0.8克的刀片,需要壓制接近130萬片,該型號模具現為一模四孔,以目前生產情況計算完成交貨至少兩個月以上,想要完成客戶提出一個月內交貨目標,以目前現狀根本無法實現。因此必須想辦法提高生產效率,結合現場生產情況,唯一的方式只能是增加模具孔數。
目前的四孔往多孔發(fā)展,最終設計到多少孔?模具孔數變多以后壓制的產品會不會出現粘料、掉邊角?產品定位精度能否保證?如何將這么多孔產品揀出擺盤?問題一個接著一個被提出,對此,自硬公司刀片分廠的技術主管曾濤說:“我們要挑戰(zhàn)不可能,敢為天下先。提出的問題,我們可以匯總在一起一個一個解決。”經過初步測算配套模具直徑方向最多可設計不到7個產品,若設計為兩行可達到12個產品,初步將模具孔數確定為12孔。
突破模具制作瓶頸
在與自硬公司模具分廠溝通模具設計思路的同時,刀片分廠壓制組的繆智鋼也開始著手制作機械手吸嘴。但在提前調試機械手裝盤的過程中發(fā)現,舟皿盤利用率僅有50%,機械手程序只能默認一列多行或一行多列的排布,暫時無法實現多行多列的設計。結合機械手程序的固有排布,經多次試驗采用適應性設計,解決了產品揀出后重疊擺放問題,舟皿盤利用率也超過90%,最終將模具設計孔數定為11孔。
對于自硬公司模具分廠,此次的模具制作不同于以往:歷史中實現過一模9孔;要求模具制作周期更短。通過對制作一模多孔的經驗進行總結,采用以往制作11個小沖頭再進行轉配的方式生產,制作難度大、裝配難度大、11個小沖頭之間的定位精度得不到保障。經設計團隊的數次討論基本確定了將11個小沖頭分為兩組制作、裝配的設計思路。將兩行小沖頭分為兩個部分制作,為模具的開發(fā)成功奠定了基礎。
經改進后,攻克了模具制造的難題,使工藝路線更加精簡、模具的定位精度也得到大大提高。經過模具分廠領導協調、生產現場各工序的接力,終于在9月13日中午模具順利下生產線。
順利完成交貨
接到模具分廠通知,13日中午能領取模具,刀片分廠壓保組全員待命,從領回模具到裝模、調試、測量產品與圖紙是否存在誤差、檢查產品外觀都無問題。調試機械手時出現產品脫模跳動的問題,機械手無法準確將產品定位撿出。因下沖存在一定角度,產品一旦完全脫模就會出現跳動,而不完全脫模會致使產品掉邊分層,因此必須將脫模行程調至恰到好處才能保證產品既不移位,也不掉邊分層。經過兩個多小時的調試,最終找到最佳的脫模位置,機械手也順利將產品揀出,按之前設計的擺盤方式產品未重疊擺放,舟皿盤利用率超過90%。
至此,一模11孔開發(fā)成功,并成功投入大批生產。隨即刀片分廠調整生產組織,由兩班制調整為三班制生產此產品,發(fā)揮出分廠最大產能。日產量也從之前不到2萬片突破到10萬片以上,效率提高了5倍之多。從接到訂單到130萬片鋸片刀全部交貨總用時27天,完成一個月交貨的任務,為后續(xù)訂單的增加打下了基礎,為打開國際市場提供了后勤保障,也為之后一模多孔的大批生產提供了寶貴經驗。
責任編輯:周大偉
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