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“火眼金睛”煉成記

——山西新材料熱電分廠開展“兩帶兩創(chuàng)”活動側(cè)記

2019年08月21日 9:15 5270次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊   作者:

 

“只要肯發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場到處都能找到改善點。通過大家的努力,上半年分廠在‘兩帶兩創(chuàng)’活動中,共節(jié)約成本費用140多萬元。”中鋁山西新材料熱電分廠黨委書記郝嘯表示。在“兩帶兩創(chuàng)”活動中,該分廠干部員工結(jié)合自己的工作實際,發(fā)揮聰明才智,從身邊看得見摸得著的工作著手,使“兩帶兩創(chuàng)”活動落到了實處,不斷發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,個個都成了“火眼金睛”“行家里手”。

生產(chǎn)新水節(jié)約記

該分廠生產(chǎn)技術(shù)科原水電組主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)水、循環(huán)水等日常管理,最大限度地節(jié)約生產(chǎn)新水是原水電組義不容辭的責(zé)任。

“這個月產(chǎn)中水32萬噸,消耗新水50萬噸。”“你們水電組想想辦法,觀察現(xiàn)場哪里可以用中水替代新水,降低新水消耗和化學(xué)制水。”晨會上,分廠領(lǐng)導(dǎo)給水電組下達(dá)了任務(wù)。

水電組主管郭衛(wèi)東、梁曉娟等技術(shù)骨干立即成立攻關(guān)小組,把“中水流程改造,降低新水消耗”作為“兩帶兩創(chuàng)”一項攻關(guān)課題。經(jīng)過調(diào)查,他們從今年1月26日開始,對中水流程進行改造,把富余中水全部匯入生產(chǎn)水池,替代生產(chǎn)新水,雖然實現(xiàn)了中水零排放的環(huán)保目標(biāo),也節(jié)約了新水費用,但隨之產(chǎn)生的問題是,中水摻入生產(chǎn)水,水質(zhì)變化,造成化學(xué)反滲透、超濾反洗周期縮短,周期由原來3個月反洗一次縮短為1個月反洗一次,藥劑、水費用量大幅上升。

經(jīng)過反復(fù)研究,攻關(guān)小組發(fā)現(xiàn),如果可以把富余中水直接用來做冷卻水,增加中水用量,那新水的用量就會相對降下來。尖峰冷卻水對水質(zhì)沒有嚴(yán)格的要求,攻關(guān)小組決定從尖峰冷卻水入手,再次進行中水流程改造。他們在中水進入生產(chǎn)水池的管道上,增加了直徑為219毫米的管道約70米作為分支,直接將富余中水引作尖鋒冷卻水。改造后,新水用量大大降低,今年2月份至6月份同比下降了38萬噸,節(jié)約費用40余萬元。同時進入化學(xué)反滲透的中水也大幅度降低,確保了化學(xué)制水水質(zhì),延長了反滲透、超濾反洗的周期,每季度可節(jié)約費用約6萬元。

污泥閑車變形記

在環(huán)保形勢嚴(yán)峻的情況下,廠區(qū)馬路揚塵也成為大家關(guān)注的問題。要減少揚塵,就要在馬路上灑水,但是該廠區(qū)馬路灑水和綠化帶澆水等工作一直是外委,每月需支付外委費用近1.5萬元。

“工區(qū)有一輛閑置的舊污泥車,我們可以想辦法把它改造一番,用做灑水、澆水用,這樣一來我們既可以對廠區(qū)環(huán)保灑水、綠化澆水進行自主管理,還可以省去一筆費用。”原電訊工區(qū)黨支部書記李建文向分廠主動請纓。

得到分廠領(lǐng)導(dǎo)大力支持后,電訊工區(qū)黨支部積極動員,由黨員帶頭成立攻關(guān)小組,把“自制改裝一車多用灑水車”作為一個黨員帶頭課題,小組成員集思廣益,利用閑置的舊污泥車和3個廢舊的絮凝劑桶改造創(chuàng)新。他們反復(fù)討論比對,反復(fù)優(yōu)化設(shè)計方案,通過在絮凝劑桶上增加管路,在管道上兩公分處割個洞,還在網(wǎng)上購買了管道泵和車輛電瓶連接等部件。一個班、兩個班、三個班不停地改造組裝,一次、兩次、三次不停地試驗,直到滿意為止,最終把一輛污泥車成功改造為一輛全新的灑水車。

“蒸汽白龍”消失記

按照“低成本、高質(zhì)量、機制優(yōu)、效益好”的工作思路,汽機工區(qū)黨支部融入中心,以分廠“消白行動”為契機,把“二期高除乏汽回收排向低除”作為“兩帶兩創(chuàng)”課題,立足于老系統(tǒng)除氧器乏汽回收,集思廣益,對廠區(qū)排汽管路實行創(chuàng)效改造。

在以前的工藝流程中,為保證除氧器溶解氧合格,有一部分蒸汽必須從高壓除氧器排出,形成乏汽,并且在30米高空形成一條“蒸汽白龍”,不但浪費大量蒸汽,也造成一定環(huán)保壓力。

“兩帶兩創(chuàng)”攻關(guān)小組成員在討論后得出,要想回收這股乏汽,最好的辦法就是改造排汽管道。他們將原老系統(tǒng)高壓除氧器的排汽管路,從去定排管路上的控制閥門前引出一路,與低除汽平衡或與6號機低壓段軸封漏汽管路合茬,同時增加控制閥。這樣不僅可以將回收的乏汽用于加熱低壓除氧器的除鹽水,還保證了高除溶解氧的合格率,兩全其美。

改造后的高壓除氧器管道運行良好,生產(chǎn)廠房外多年長期存在的“蒸汽白龍”徹底消失,大大節(jié)約了蒸汽浪費,按高壓除氧器排汽量1%計算,每小時可節(jié)約蒸汽0.35噸左右,全年可節(jié)約經(jīng)濟效益30余萬元。

據(jù)統(tǒng)計,截至6月底,熱電分廠共設(shè)立創(chuàng)效項目16項,創(chuàng)新課題55項,目前已結(jié)題25項,共節(jié)約費用127萬元;辨識浪費點66項,整改56項,節(jié)約成本20余萬元。

(崔麗娜)

責(zé)任編輯:王慧

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