恒康鋁業(yè)反應(yīng)器技改項(xiàng)目獲得國家專利證書
2018年04月11日 10:26 5974次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
陽春三月,姹紫嫣紅,坐落在河洛大地的伊電控股集團(tuán)以黨委書記、董事長霍斌為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子高瞻遠(yuǎn)矚、審時(shí)度勢(shì),果斷決策,對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行管理架構(gòu)改革。公司將以嶄新的姿態(tài),全新的風(fēng)貌,迎接又一個(gè)新時(shí)代的到來。在務(wù)期必成的旗幟指引下,鋁事業(yè)部恒康鋁業(yè)正以時(shí)不我待的作風(fēng),眾志成城,斗志昂揚(yáng),行進(jìn)在奮斗的春天里——
近日,從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局傳來喜訊,恒康鋁業(yè)自主設(shè)計(jì)的新型反應(yīng)器通過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依照專利法進(jìn)行的審查,決定授予專利權(quán),頒發(fā)專利證書。凈化反應(yīng)器專利證書的頒發(fā),標(biāo)志著恒康鋁業(yè)新設(shè)計(jì)制作的壓差式反應(yīng)器通過運(yùn)行實(shí)驗(yàn),取得圓滿成功;原VRI反應(yīng)器氧化鋁粉分布不均勻,吸附不徹底,環(huán)保數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)排放不穩(wěn)定的現(xiàn)象,在新設(shè)備投運(yùn)后得到徹底解決。
據(jù)悉,恒康鋁業(yè)凈化除塵器原有的24臺(tái)VRI反應(yīng)器,原設(shè)計(jì)運(yùn)行原理在生產(chǎn)運(yùn)行中弊端較多,高壓風(fēng)機(jī)提供風(fēng)源經(jīng)反應(yīng)器濾芯至反應(yīng)器內(nèi)部,使反應(yīng)器內(nèi)部的氧化鋁粉在壓力下噴出,VRI反應(yīng)器長時(shí)間運(yùn)行,其反應(yīng)器底部被氧化鋁粉長期沖刷磨損,氧化鋁粉從反應(yīng)器底部破損處流出,造成投料不均勻,吸附效果差,環(huán)保監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)不穩(wěn)定,是造成氟化物、二氧化硫等排放不達(dá)標(biāo)的主要原因;且原設(shè)計(jì)沒有預(yù)留檢修孔,檢修困難,檢修維護(hù)成本高,一根的反應(yīng)器濾芯價(jià)格就在1400元左右,且較易損壞,造成較大的檢修費(fèi)用。
該公司在2016年1月份發(fā)現(xiàn)原VRI反應(yīng)器出現(xiàn)氧化鋁粉分布不均勻,吸附不徹底,環(huán)保數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象后,即刻成立凈化VRI反應(yīng)器技改攻關(guān)小組,公司領(lǐng)導(dǎo)申善俊、王世明親自參與研討、指導(dǎo),何新軍、王建信、任占揚(yáng)負(fù)責(zé)攻關(guān)研發(fā)。技術(shù)人員通過現(xiàn)場(chǎng)勘察、質(zhì)詢、網(wǎng)上查閱資料,克服了施工地點(diǎn)狹小、工作難度較大等困難,節(jié)假日不休息加班加點(diǎn)攻關(guān),經(jīng)過四個(gè)多月的努力,在進(jìn)行反復(fù)探討論證、實(shí)驗(yàn)對(duì)比后,將原動(dòng)力源為1臺(tái)110KW電機(jī)帶動(dòng)風(fēng)機(jī)改造采用主排煙風(fēng)機(jī)負(fù)壓風(fēng)力代替,自主設(shè)計(jì)了一套壓差式反應(yīng)器。
一份耕耘,一份收獲,經(jīng)過技術(shù)人員的不懈努力,2016年8月份恒康鋁業(yè)成功制作出第一臺(tái)自主設(shè)計(jì)的壓差式反應(yīng)器。經(jīng)反復(fù)調(diào)試、改進(jìn)、運(yùn)行實(shí)驗(yàn),新設(shè)計(jì)的壓差式反應(yīng)器吸附均勻、反應(yīng)充分、運(yùn)行效果良好,它即能保證氟化物、二氧化硫等達(dá)標(biāo)排放,符合國家環(huán)保排放要求,又檢修方便,達(dá)到了即節(jié)能又環(huán)保降低維修費(fèi)用的目的。值此,新設(shè)計(jì)制作的壓差式反應(yīng)器通過運(yùn)行實(shí)驗(yàn)取得圓滿成功。
從2017年元月份開始,恒康鋁業(yè)對(duì)其余23臺(tái)VRI反應(yīng)器,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,排出制作更換時(shí)間表,進(jìn)行全部更換。在2017年11月份完成了24臺(tái)反應(yīng)器技改工作。新反應(yīng)器投用運(yùn)行后,不再需要高壓風(fēng)機(jī)為反應(yīng)器提供風(fēng)源,降低了高壓風(fēng)機(jī)電機(jī)電流,節(jié)電效果顯著,技改前高壓風(fēng)機(jī)電機(jī)電流在150A左右,技改后電流下降至108A左右,經(jīng)核算后每年可節(jié)約電費(fèi)100800元;技改后新鮮氧化鋁投料分布均勻,連續(xù)性好,反應(yīng)時(shí)間長,吸附效果明顯增強(qiáng),現(xiàn)國控氟化物的排放標(biāo)準(zhǔn)在3mg/m?,恒康氟化物排放濃度在0.01 mg/m?左右,說明氟化物的再回收利用效果明顯,即達(dá)到了公司完成降低氟化鹽單耗的目的,又為實(shí)現(xiàn)碧水藍(lán)天的環(huán)保事業(yè)做出了貢獻(xiàn)。(恒康鋁業(yè) 王小杰)
責(zé)任編輯:王慧
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