認(rèn)真做好加減法
——株洲硬質(zhì)合金集團有限公司異型合金事業(yè)部降本增效紀(jì)實
2017年06月27日 8:52 13284次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術(shù)
株洲硬質(zhì)合金集團有限公司異型合金事業(yè)部過去是一家生產(chǎn)規(guī)模小,人均產(chǎn)量低,贏利能力不強的單位,經(jīng)過上下一心地努力,該事業(yè)部實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身,1~5月,完成產(chǎn)品銷售量212.43噸,同比增加36.24噸,實現(xiàn)了扭虧。
短短時間為什么能取得如此成績?異型合金事業(yè)部認(rèn)為這是因為做對了“加減法”,走對了“降本增效”這條路。
優(yōu)化人力資源
去年年底,株硬將原異型合金廠、模具合金廠、鋼結(jié)硬質(zhì)合金廠、工模制造廠深加生產(chǎn)線四個單位整合成異型合金事業(yè)部,并對異型合金事業(yè)部提出了相應(yīng)的要求。
怎樣落實公司的決策,將事業(yè)部打造成利潤中心,為公司貢獻(xiàn)一己之力?該事業(yè)部對標(biāo)兄弟單位,找短板,尋對策。
“一個事業(yè)部員工總數(shù)345人,職能人員就有83人,這怎么行?”該事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為最急需解決的問題是切實提高職能人員效率和一線員工勞動生產(chǎn)率。
該事業(yè)部以提高勞動生產(chǎn)率為切入點,走精兵之路。改革大局面前,符合退休、內(nèi)退政策的員工,做出了相應(yīng)選擇,還有的員工主動服從事業(yè)部的安排,轉(zhuǎn)崗到一線。
職能人員的壓縮,不只是單純的數(shù)字變化,由此帶來的思想轉(zhuǎn)變則影響更為深遠(yuǎn)。以鋼結(jié)工段為例,事業(yè)部成立之前,當(dāng)時的鋼結(jié)合金廠有47人,現(xiàn)在改為事業(yè)部直屬工段,員工17人,全部從事生產(chǎn),輔助崗位人員也由一線員工兼任。鋼結(jié)工段長李強原來是鋼結(jié)硬質(zhì)合金廠的一名骨干,以前的工作內(nèi)容包括安排生產(chǎn)、下達(dá)任務(wù)、指導(dǎo)作業(yè)。成立事業(yè)部后,由于內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整,減少層級,“一個蘿卜一個坑”,他除了從事以前的工作外,現(xiàn)在還要直接參加生產(chǎn),工作量成倍增長。對于工作量的增加,他表示理解:“事業(yè)部要發(fā)展必須改變?nèi)烁∮谑碌默F(xiàn)象,像以前一樣日子難過年年過的話,最終會導(dǎo)致企業(yè)的沒落,員工利益受到更大的損害。”
通過人力資源優(yōu)化,異型合金事業(yè)部的職能人員目前僅37人,大大提高了勞動生產(chǎn)率和工作效率。
減少能源輔材消耗
提高勞動生產(chǎn)率只是異型合金事業(yè)部的一步棋,如何全方位降成本?該事業(yè)部一方面從基礎(chǔ)工作抓起,定下鐵的規(guī)矩,將辦公費、差旅費等各項費用分解到各單位,超出部分從工資總額中扣除。另一方面,通過精細(xì)化管理,降低輔材消耗和能源消耗。事業(yè)部堅持以問題為導(dǎo)向,原輔材料價格偏高,就與相關(guān)部門一道,與供應(yīng)商協(xié)商;水汽成本過高,就查找是否有跑冒滴漏等現(xiàn)象;電力成本過高,就檢查避峰就谷節(jié)電措施是否落實到位。
事業(yè)部突出一個“改”字——改模具設(shè)計、改包裝設(shè)計、改自來水為循環(huán)冷卻水。異型合金事業(yè)部成立之初,原異型合金廠每年都需要支出數(shù)十萬元的蒸汽費用。經(jīng)過專家論證,該事業(yè)部1月停供蒸汽,通過工藝優(yōu)化確保相關(guān)崗位的生產(chǎn),其他崗位供暖全部用空調(diào)替代。今年1至5月節(jié)約費用約23.90萬元。
降低成本,不僅要有大手筆,也要有“擰毛巾”的精神。該事業(yè)部是今年年初新組建的事業(yè)部,相應(yīng)新的管理制度如按慣例請印刷廠完成排版、校對、印刷、裝訂等工作,需要132元/本的價格,共需費用1980元。該事業(yè)部相關(guān)人員自己排版、校對,用激光打印機將管理制度打印出來,裝訂完畢,成本價僅10.5元/本。以前,該事業(yè)部原異型合合金廠崗位明星光榮榜的版面每年制作一次,加上照相、洗照、裝裱等費用年總支出580元。現(xiàn)在該事業(yè)部自己設(shè)計版面、自己拍照、洗相和裝裱,一年此項費用不會超過52.5元。
就是憑著這股“摳”的精神,1至5月,異型合金事業(yè)部產(chǎn)量同比增長38.37%,輔助材料總成本同比下降18.42%,動力總成本同比下降6.4%。
降低生產(chǎn)成本
盈利不強的企業(yè),怎樣迅速止住虧損出血點?異型合金事業(yè)部在降低生產(chǎn)成本方面下苦功,委外加工一直是一個老大難問題,去年同期該事業(yè)部委外加工費38萬元。今年通過改革薪酬制度,著力推行多勞多得,按勞分配,充分調(diào)動了員工工作積極性,1至5月,委外加工費僅3萬余元。
“自己動手,豐衣足食”。該事業(yè)部一位員工說,事業(yè)部整合資源,充分利用現(xiàn)有設(shè)備,將爐控片磁力、鈷磁自行分析檢測,一年可節(jié)約檢測費10萬元以上。
長期以來,質(zhì)量成本在硬質(zhì)合金生產(chǎn)成本中占有非常大的比重。如何降低質(zhì)量成本,保持自身產(chǎn)品的競爭力?該事業(yè)部堅持質(zhì)量第一,想方設(shè)法提高產(chǎn)品實收率、合格率。通過了解得知,某產(chǎn)品加工余量比競爭對手高許多。針對此問題,事業(yè)部立即組織攻關(guān),通過精選輔材、工藝參數(shù)調(diào)整,優(yōu)化工藝路線,加工余量下降6個百分點。
該事業(yè)部的收塵料,以前一直是交其他廠處理。今年該事業(yè)部開動腦筋,經(jīng)過優(yōu)化工藝,內(nèi)部處理。今年已收集1.5噸,處理加工365公斤。既發(fā)揮了設(shè)備產(chǎn)能,又產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。
多措并舉,異型合金事業(yè)部今年單位加工成本同比下降12.62%。面對取得的較好成績,該事業(yè)部總經(jīng)理熊健民表示,要群策群力,進一步降低各項成本,確保全年各項任務(wù)指標(biāo)的完成。(何慶文 聶建宇)
責(zé)任編輯:趙天寧
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