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云銅蒸發(fā)節(jié)能技改項目順利投產(chǎn)

2015年06月11日 9:4 4797次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)

        日前,由云銅集團(tuán)西科公司提供技術(shù),云銅冶煉加工總廠硫酸分廠負(fù)責(zé)實施的硫酸銨蒸發(fā)節(jié)能改進(jìn)項目順利投入生產(chǎn)。
  該公司硫酸分廠的硫酸銨蒸發(fā)濃縮工序,負(fù)責(zé)處理硫酸三、四系列尾吸系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)產(chǎn)出的硫酸銨母液,并代處理西科公司母液。該工序一直采用常壓蒸發(fā)濃縮工藝。此工藝操作簡便,容易維護(hù)。但存在能耗高和蒸汽質(zhì)量要求高的缺點。當(dāng)蒸汽管網(wǎng)壓力保證在0.2~0.25MPa時,日均處理量可達(dá)60m3,生產(chǎn)固體硫酸銨產(chǎn)品25噸;但當(dāng)蒸汽壓力低于0.15MPa時,系統(tǒng)就無法保證硫酸銨母液日處理量,造成母液積壓,嚴(yán)重影響各工序正常生產(chǎn)。同時此工序還存在與余熱發(fā)電爭奪蒸汽的問題。
  在總廠領(lǐng)導(dǎo)的支持下,西科公司根據(jù)自己開發(fā)硫酸鋅多效蒸發(fā)濃縮的實踐和所掌握的技術(shù),結(jié)合硫酸分廠實際情況,通過與硫酸分廠多次討論研究,制定了“硫酸分廠硫酸銨蒸發(fā)真空系統(tǒng)設(shè)計方案”,確定了硫酸銨蒸發(fā)節(jié)能改進(jìn)項目。
  方案在不改變硫酸分廠主體設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增一套自行研發(fā)的真空系統(tǒng),實現(xiàn)了降低硫酸銨溶液蒸發(fā)沸點,保證有效溫差;新增設(shè)備用電負(fù)荷僅為7.5kW;從而降低了蒸發(fā)過程對蒸汽的質(zhì)量需求,實現(xiàn)節(jié)能和在低蒸汽壓力下提高生產(chǎn)能力的目的。
  從2014年10月起,西科公司和硫酸分廠的主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員經(jīng)過半年時間,完成了從圖紙設(shè)計、方案編制、報批、施工、連鎖調(diào)試,至負(fù)荷試車等工作。項目已于5月5日正式投入生產(chǎn)應(yīng)用,并達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
  采用真空蒸發(fā)代替原有的常壓蒸發(fā)后,系統(tǒng)對蒸汽質(zhì)量的要求顯著降低、蒸汽單耗顯著降低。采用真空蒸發(fā)后,系統(tǒng)在0.05~0.10MPa的蒸汽壓力下,就能很好蒸發(fā);而且在真空條件下,溶液的沸騰溫度較過去降低了10℃;同時蒸汽單耗降低了1.2t汽/t硫酸銨以上,降低了30%以上,每日可節(jié)約蒸汽30t以上。5月18日,硫酸銨日產(chǎn)量達(dá)到680袋(34噸),打破了2014年12月17日硫酸銨產(chǎn)量676袋(33.8噸)的歷史記錄。
  此外,由于硫酸銨蒸發(fā)沸點降低,蒸發(fā)器腐蝕速率下降,延長了蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維護(hù)成本。同時,蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)約的蒸汽還可提供給余熱發(fā)電系統(tǒng),為提高余熱發(fā)電系統(tǒng)的有效運行負(fù)荷創(chuàng)造了條件。(李俊峰)

責(zé)任編輯:趙天寧

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