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中冶葫蘆島東山二系統(tǒng)點火試車一次成功

2010年12月06日 10:0 5443次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊


  總經理、黨委副書記牛井坤親臨開車現場指導開車工作,并向相關負責人詳細詢問了系統(tǒng)開車的各項準備工作。下午15時46分,在一陣喜慶的鞭炮聲中,硫酸廠廠長王豐華和東山車間主任劉新親手點燃了煤氣。在系統(tǒng)主控室內,牛井坤通過電腦DCS畫面查看爐體升溫趨勢,了解系統(tǒng)設備運行情況。牛井坤求硫酸廠要認真做好開車后的生產組織工作,確保系統(tǒng)投產一次成功。
  根據升溫計劃,沸騰爐烘爐作業(yè)為13天,消除爐內水分和應力后系統(tǒng)投料納入正常生產序列。
  為確保開車一次成功,硫酸廠高度重視,制定了詳細的烘煮爐試車方案以及各種應急預案,對焙燒和制酸系統(tǒng)進行了嚴格檢查,完成了各種設備的單體試車和聯動試車及電氣儀表自控系統(tǒng)的調試。
  焙燒方面,對加料皮帶進行了更換,鍋爐的每道焊縫都嚴格的焊接,烘煮爐用的鋪爐礦已經完成,各類水管線及汽管線的走向及保溫工作已經到位。
  制酸方面,對各類水泵進行了調試,自動化配酸閥門的調試,水管線的打壓試水,酸管線的試漏,開車用的母酸也都準備就序。硫酸廠干部職工放棄利用周六、周日休息,完成填裝轉化器用的觸媒的前期工作,確保質量,保證觸媒活性,使東山二系統(tǒng)開車一次性取得成功。
  據了解,東山二系統(tǒng)改造工程于今年4月1日正式動工,此項改造工程沸騰爐床面積為45平方米,采用高溫氧化焙燒工藝,與一系統(tǒng)產出的氧化礦專供20萬噸蒸鋅系統(tǒng),制酸系統(tǒng)硫酸生產能力為10萬噸/年,為兩轉兩吸工藝流程。
  東山二系統(tǒng)投產,具有重要的環(huán)保效益和社會效益, 每年可省煤2700噸,節(jié)省采購資金270萬元 ;總硫利用率由80%提高到96%,多產硫酸16000噸,每年可為公司創(chuàng)經濟效益450萬元 ;兩套制酸風機電流由現82A降至65A,每年可節(jié)電112萬千瓦時,節(jié)約電費56萬元 ,每年減少污水排放量15萬噸 ,節(jié)約水費45萬元;每年減少檢修費用約500萬元 ,6年即可收回工程投入成本。

責任編輯:小貝

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